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守好工厂污水外排的最后一道关口他们获全国表彰

守好工厂污水外排的最后一道关口他们获全国表彰

  中韩石化的炼油厂区离长江数百米之遥,工厂外排污水污染物浓度不仅全面低于国家标准,还初步达到了超净排放的要求,其背后是刚刚在全国五一劳动奖表彰大会上获得“全国工人先锋号”的,中韩石化炼油公用工程部污水工段团队。他们是该厂污水排放的最后一道关口。在其工作地入口的外墙上,几个红字格外醒目:每一滴水都是承诺。

  4月21日晚,武汉大雨滂沱,90后员工董晓丹穿起雨衣一路小跑,到各装置污水排放口检查排放情况。

  “大雨使原本有规律的来水变得难以捉摸,我们必须提前掌握来水情况,防止异常污水冲击生化池。生化池受冲击,污水外排指标就会受影响。”董晓丹说。这一晚,她的4套工作服湿了个遍。

  全厂每天产生的废水,都要送到污水工段处理后再外排。污水工段每名员工都深感责任重大,每天都提前半小时来到工作岗位,了解“水情”。在巡查中一旦发现异常,立即将污水引入事故罐进行特殊处理,并督促排水单位从源头解决异常问题。

  2020年大检修期间,在开停工污水集中来袭的高峰段,大家克服困难,加大检查频次,采样达600余次,发现异常水质50余次,均及时采取措施,避免了生化系统受到冲击。

  “依靠环保设备,能让外排废水达到国家标准,而通过认真负责的精细操作,外排废水的指标可超越国标。”董晓丹说。

  4月22日,污水工段员工刘义胜巡检至高浓度污水处理场,除了看,用鼻子闻外,还拿出VOC检测仪,检测有无异味。

  污水工段是全厂生产废水的聚集地,虽然全密闭,但异味无孔不入,一个针眼大的小孔就能让异味出来作乱。

  怎么办?为给大家创造一个绿色的工作环境,工段员工全员行动,用仪器测、鼻子闻、抹肥皂水等办法,努力寻找异味源。他们先后发现池密封口、泵轴封、泵的吸入管等十余处细小的泄漏点,上报后,及时进行了封胶封水泥处理。

  污水工段员工积极对生产难题进行攻关,缩减外排长江污水总量。2020年,中韩石化污水回用达到120吨/小时,今年这一指标又提升到150吨/小时,创历史新高。

  污水场在生产过程中产生大量的油泥、浮渣等危废。污水工段员工对生产流程进行优化,打通了二污三泥送焦化回炼处理流程,每天回炼污泥10吨,每天节约危废处置费用2500余元。

  在污水工段和其他部门共同努力下,2020年,中韩石化外排废水的总氮浓度值同比下降26%,仅为国家标准的1/3。化学需氧量(COD)浓度值同比下降14.9%,为国家标准的1/2。氨氮浓度值仅为国家标准的4%。

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